今年以来,西昌钢钒炼铁厂以“稳焦保供,打造最优化产线”为抓手,不断提升炼焦生产操作技能,探索出与原燃料条件相适宜的操作制度,并加强关键岗位质量管控,焦炭指标实现持续优化。
针对焦炉炉墙不同程度窜漏等不利于焦炉安全生产的问题,该厂工会充分发挥职工的积极性、主动性和创造性,对比陶瓷焊补等技术工艺,寻求不同炉墙损坏的最优处理方案,更换堵塞、开裂的桥管,并对桥管结构进行改进。同时,优化集气管和桥管的清扫、清洗方式,加强集气管压力控制,规范调整配煤比,从工艺上减少炉墙损坏率。
针对配煤资源结构变化频繁等不利因素,该厂梳理出“提高装煤成功率”“优化加热制度,稳定焦炭质量”等生产瓶颈10余项。通过一系列技术攻关,制定合理的加热制度和结焦时间,确保焦炭受热均匀,实现了单炉操作时间控制在12分钟内,冶金焦率等关键指标明显改善。
在此基础上,结合生产实际,平衡焦炭烧损率与产汽量关系,通过合理控制可燃气体含量、保持系统密封性等措施,监测排焦温度、锅炉入口压力等参数,及时调节排焦量、排焦振幅和循环风量,稳定干熄焦工况。同时,加强岗位点检,及时消除设备隐患,实现设备长周期运行,确保了焦炭指标持续优化。