日前,凯发k8娱乐矿业东烧厂烧结混合料系统滚煤机工序工艺优化改造顺利完成,该厂运行16年的滚煤机正式退出历史舞台。这标志着该厂“向工艺技术挖潜要效益”的举措,结出丰硕成果。
长期以来,该厂烧结混合料系统生产一直沿用“烧结配混改造”后的生产工艺。可是,在实际运行中,因为烧结配混外配煤工艺对质量指标与能耗的改善效果并不明显,所以该厂在烧结生产中取消了配混外配煤的生产工艺,这也使得原有的滚煤机在烧结工艺中没了用武之地。同时,由于滚煤机系统的热力耦合器、稀油站等部位设备故障率高,该工序已经成为制约烧结生产效率发挥的“瓶颈”。
为此,该厂组织专业技术人员成立攻关团队,制定工艺改造实施方案。他们利用烧结系统年修的契机,通过拆除滚煤机、延长混合料制粒输送皮带等方式,使混合料直接进入下道布料工序,结束了滚煤机16年的运行历史。
改造后的生产工序流程更加紧凑,在降低各项消耗的基础上,为最大限度提高烧结生产效率创造了有利条件。目前的生产数据表明,烧结矿质量指标稳定,电耗、备件等消耗指标大幅降低,年降成本创效益数目可观。